摘要:了解了水泥坐褥企业易爆发“跑冒滴漏”的工艺闭键,先容了处分“跑冒滴漏”的实例。通过征战正经设置平居爱护检修轨造,调度粗放的设置照料格式,改正了任务境遇,告终了干净绿色坐褥的方针。
正在很多水泥企业,“跑冒滴漏”题目急急,但并未惹起足够的珍爱。坐褥车间油液渗漏、水龙头滴水,分散难闻刺鼻气息,这些是显性的“跑冒滴漏”;管道保温层损坏等,是隐性的“跑冒滴漏”。保温层损坏导致的热能亏损,虽不如蒸汽败露导致的热能亏损那么显著,但日复一日累加,热能亏损同样急急。这些“跑冒滴漏”题目要是不处分,不单华侈资源、添加企业坐褥本钱,并且污染境遇,存正在安宁隐患。若要治理“跑冒滴漏”题目,企业一方面应当造 定相应的规章轨造,增强巡检爱护岗亭负担造筑立,另一方面应加入相应的技改用度,摆设监测仪器仪表等设置。企业任务职员应抬高对“跑冒滴漏”风险性的了解,从本身做起,将“跑冒滴漏”处分任务落实到坐褥车间的每一个工段、每一个岗亭。
阀门、管件等的接头损坏,设置“带病”任务,会导致坐褥中显露“跑冒滴漏”的景况,治理对策如下:
(2)不具备即刻修茸前提的,要确实查明爆发“跑冒滴漏”的缘由,将“跑冒滴漏”题目担任正在最幼的鸿沟内,增强巡视检讨,做好交交班任务,待设置停机或者具备检修前提时实行修茸。若“跑冒滴漏”景象非常急急,应申请即刻停机修茸,省得形成设置事变。
除以上缘由表,局部“跑冒滴漏”处分贫穷也是导致“跑冒滴漏”景象存正在的缘由之一,如窑体系、煤磨大齿圈、辊压机辊子漏油景象,个体下料溜子漏灰扬尘景象等,尽管采用惯例新型密封格式或新型原料,也无法保障处分效益且用度较高。
塔牌水泥工夫核心踊跃机闭气力实行调研,寻求效益好、投资省的工夫计划,踊跃试验并得到了必然结果。如,采用喷洒润滑开式齿轮传动能治理大齿圈罩漏油题目,并改正齿轮润滑情状。
此类设置正在爱护历程中,配件因型号老旧采购贫穷,维修意思不大,若要转换利用新型减速机或永磁电机驱动,技改用度较高,需求衡量决议。
别的,需增强设置的平居爱护,依旧设置任务境遇干净。屡屡检讨、渐渐完备、延续纠正水泥坐褥的“跑冒滴漏”题目,防御“跑冒滴漏”点管束后复发。
(2)实行防腐化工夫攻闭,征战健康的防腐化台帐,同意备件转换方针,有方针地转换设置上的易腐化部件。征战定点按期测厚台帐,实时浮现并管束减薄部位。
(3)征战漏点台帐,每个工段依据漏点巨细,管束的难易水平,遵循需求停机管束、不需求停机管束分类实行照料。依据漏点巨细和管束难易水平同意可操作性强的考查轨造,增强对员工的考查。
(4)增强平居照料。“跑冒滴漏”不单导致坐褥本钱高,更影响任务境遇,风险身体强壮,务必全员举止参预处分。平居巡检历程中,对检讨漏点实行统计并了解缘由,做好转换备件、补焊等任务,联合爱护好任务境遇,为绿色生态工场筑立打下坚实的根本。
(5)每每实行“跑冒滴漏”检讨,了解“跑冒滴漏”缘由。倘若设置部件缘由,应实时修茸;倘若人工成分酿成,则应同意有用的任务轨造并实行考查。
(1)改造缘由:塔牌水泥生料入库输送体系采用“皮带输送机+螺旋输送机”的工艺安放格式,个中,螺旋输送机用于皮带输送机溢料的输送,“跑冒滴漏”景象出色。因无法治理皮带机生料粉溢料题目,平居坐褥务必调整专人现场整理物料,生料粉正在输送历程中因二次扬尘酿成廊道内粉尘浓度大,急急恐吓职工的强壮。
(2)改造计划:采用全关闭的“提拔机+输送斜槽”的输送体系工夫改造计划,新增一台提拔机和输送斜槽,将生料粉提拔新进入输送斜槽,再通过输送斜槽输送至入库提拔机进料口,撤消了原有入库皮带输送机与入窑螺旋输送机。输送体系改造前后工艺安放见图1。
(3)改造效益:改造后物料正在输送历程中无扬尘点,可能有用治理现场生料粉溢料和扬尘等题目,改正了坐褥境遇。
(1)改造缘由: 塔牌水泥辊磨回渣提拔机原传动局部采用“减速机+链条传动”的式样,链条传动采用油浴润滑,齿轮变速箱漏油景象出色。因为链条浸润正在齿轮变速箱中,传动历程中,润滑油正在链条带头下酿成飞溅,油液容易正在轴端蹿出,酿成设置及境遇污染大。
(2)改造计划:弃用现有链条传动,拆除现有提拔机传动局部,从新造造传动底座,转换一台B4DH12A减速机(自带辅帮传动及逆止装备)。别的,还转换了提拔机头轮轴,将其与新减速机空心轴直接贯穿,并采用无需液压油的磁力耦合器传动。回渣提拔机传动装备改造示私见图2。
(3)改造效益:改造后,有利于设置的爱护和调理任务,保险了设置安宁稳固运转,彻底息灭了漏油急急、污染境遇的景象,改正了设置运转情状及任务境遇。
(1)改造缘由: 塔牌水泥窑尾电袋收尘器回灰体系由4台FU350链式输送机实行回灰料输送。这4台设置的回灰料聚集至底部FU500链式输送机,再由FU500链式输送机将回灰料通过出磨提拔机和XZ630风送斜槽输送至生料库。链式输送机传动局部采用链条传动,链条采用油浸式的飞溅式润滑,导致传动轴与密封壳体接口处渗漏油景象出色,且壳体密封处每每可见飞扬的微细粉尘,急急污染现场境遇。
(2)改造计划:将4台 FU350 链式输送机改为XZ400×20m 风送斜槽,将每条斜槽现有的3个进料口改为6个,装配双层气动闸阀锁风。同时,撤消原FU500链式输送机,正在窑尾电袋收尘器另一端新增一台直角的XZ500风送斜槽,将物料直接输送至入库提拔机。需求谨慎的是,氛围输送斜槽透气层的任务温度应≥150℃,当辊磨停机时,窑尾废气增湿降温的温度担任应低于透气层最高任务温度。窑尾电袋收尘器回灰体系改 造前后示私见图3。
(3)改造效益 :改造后,有用消浸了输送设置电耗,优化了工艺流程,治理了体系漏风大、扬尘大的题目,裁减了现场的扬尘污染。
(1)改造缘由: 塔牌水泥辊磨磨内回渣物料通过回渣二道锁风阀新进入12/16.22 皮带输送机,经回渣提拔机提拔后再进入12/16.25皮带输送机,最终汇同入磨物料通过三道锁风阀进入磨内。因为回渣物料正在皮带输送机输送历程中,扬尘大、积料多,造 成爱护任务量大和境遇污染急急。三道锁风阀的进料式样也酿成漏风较大。
(2)改造计划:撤消12/16.25皮带输送机、12/16.40吊挂式永磁除铁器,将 12/16.23回渣提拔机物料通过直通溜子和新增管道式除铁器新进入磨内;撤消12/16.22回渣皮带输送机,将回渣物料通过二道阀后经直通溜子进入回渣提拔机;撤消原三道锁风阀,改造为料封仓+转轮锁风喂料器。辊磨回渣及入磨体系“跑冒滴漏”处分改造示图谋见图4。
(3)改造效益:改造后,体系工艺、设置安放简陋,物料正在输送历程中无转接扬尘点,有用治理了现场的扬尘污染题目,较好地治理了三道锁风阀漏风题目。
增强“跑冒滴漏”处分任务,除了做好设置平居爱护、周期检修任务除表,最紧张的是要调度照料概念合格式,不要有“设置能用就行、新坐褥轻爱护、幼滴幼漏无所谓”的思念,而要造成“设置不单要好用并且要耐用”的照料概念。“跑冒滴漏”处分需全员举止,联合勤苦,告终“绿色生态工场”的筑立方针。